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如何實現空氣壓縮機變頻節能改造

   【壓縮機網】某工廠原有132kW空壓機5臺,65kW空壓機1臺,空氣壓力調節范圍較大,壓力不穩定,且不在用氣高峰時,有一臺空壓機在空轉,耗能較大。由于該廠生產主要集中在白天,而晚上用氣量很小,到晚上就出現嚴重的“大馬拉小車”的現象了,空載時間較長,造成巨大的能源浪費。經過反復的技術研討,決定對該廠空壓站的2臺132kW空壓機進行變頻節能改造。
 
  一、變頻改造方案設計要求
 
  (1)根據原工況存在的問題并結合生產工藝要求,空壓機變頻改造后系統應滿足以下幾項要求
 
  (2)主電動機變頻運行狀態保持儲氣罐出口壓力穩定,壓力波動范圍不超過0.02MPa;
 
  (3)系統應具有變頻和工頻兩套控制回路,確保變頻出現異常跳保護時,不影響生產;
 
  (4)在用電氣量小的情況下,變頻器處于低頻運行時,應保障電動機繞組溫度和電動機的噪聲不超過允許范圍。
 
  二、空壓機變頻改造的注意事項
 
  (1)空壓機是大轉動慣量負載,這種啟動特點很容易引起V/F控制方式的變頻器在啟動時出現跳過流保護的情況,應選用具有高啟動轉矩的無速度傳感器矢量變頻器,保證能實現恒壓供氣的連續性,又保證設備可靠穩定的運行。
 
  (2)空壓機不允許長時間低頻運行,當空壓機的轉速過低時,一方面將使空壓機的工作穩定性變差,另一方面也使缸體的潤滑變差,會加快磨損,所以工作的下限頻率應不低于20Hz。
 
  (3)為了有效濾除變頻器輸出電流中的高次諧波分量,減小因高次諧波產生的電磁干擾,建議選用輸出交流電抗器,還可以減小電動機運行噪聲和溫升,提高電動機的穩定性。
 
  三、空氣壓縮機的變頻運行
 
  變頻器從低頻啟動壓縮機,由于啟動加速時間可以調整,從而減少啟動時對壓縮機的電氣部件和機械部件所造成的沖擊,增強系統的可靠性,使壓縮機的使用壽命延長。此外,變頻控制能夠減少機組啟動時電流的波動,這一波動電流會影響電網和其他設備的用電,變頻器能夠有效地將啟動電流的峰值減少到z*低程度。
 
  132kW的空壓機主電動機額定電流是250A,裝變頻器之前,空壓機加載時的運行電流是240A,卸載時的運行電流是150A,而裝變頻器后的加載電流是200A,卸載時的電流是26A,據統計,其節電率可達25%-35%。另外,變頻器還具有一系列的保護功能,例如過載、過流、過壓、缺相等保護功能。

標簽: 壓縮機空壓機  

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